【水泥人網(wǎng)】?臨沂中聯(lián)水泥有限公司是由南京水泥設(shè)計院設(shè)計5000t/d熟料生產(chǎn)線,回轉(zhuǎn)窯規(guī)格為Φ4.8ⅹ74m,采用ATOX50立磨粉磨原料。2009年5月底進行大修,更換磨輥、輥皮并對磨盤進行堆焊,隨著時間的推移,磨輥、輥皮和磨盤耐磨層磨損增加,立磨臺時產(chǎn)量由410~415噸降低到390~395噸左右,到10月初,立磨臺時產(chǎn)量由390~395噸降低到370噸左右,而且立磨還出現(xiàn)冒正壓現(xiàn)象,生料均化庫料位直線下降,回轉(zhuǎn)窯不得不減料運行,嚴重影響回轉(zhuǎn)窯的產(chǎn)質(zhì)量和回轉(zhuǎn)窯安全運行。為盡可能地避免生料均化庫料位繼續(xù)下降,導致停窯,公司組織技術(shù)人員進行技術(shù)攻關(guān),經(jīng)過大家的共同努力,不但成功解決立磨產(chǎn)量低的問題,而且立磨冒正壓的問題也得到了徹底解決,確保回轉(zhuǎn)窯安全運行?,F(xiàn)將立磨調(diào)整情況作以總結(jié),供大家參考。?
1 存在問題
?2009年9月30日立磨系統(tǒng)進行8小時定檢,16時生料磨開機,開始生料磨喂料量為350噸,立磨出現(xiàn)輕微冒正壓,立磨壓差在5600~5800Pa,隨后產(chǎn)量加到375~380噸,出磨壓差達到6000~6300Pa,立磨主電機電流達到265~275A,超過立磨主電機額定電流且立磨嚴重冒正壓,不得不降低產(chǎn)量,立磨喂料量控制在370噸左右。當時分析認為:立磨系統(tǒng)剛進行完定檢,系統(tǒng)不太正常,磨機運行一段時間,產(chǎn)量自然會上去,末采取任何技術(shù)措施。到10月2日,立磨產(chǎn)量仍加不上去,立磨冒正壓現(xiàn)象越來越嚴重,且生料均化庫料位下降很快,如不及時采取技術(shù)措施就要影響回轉(zhuǎn)窯生產(chǎn)。
?2 原因分析
通過分析查看立磨中控操作曲線和停機檢查發(fā)現(xiàn):
?(1)磨機系統(tǒng)出現(xiàn)漏風點,特別是電收塵彎脖處出現(xiàn)兩處漏風點。
?(2)尾排風機閥門開度和定檢前開度一樣。
?(3)尾排風機電流和定檢前變化不大。
(4)入磨負壓有-600~-800Pa減小到-260~-380Pa。
?(5)出電收塵負壓由-8500~-8800Pa降到-7800~-8100Pa。
? (6)出磨壓差有5300~5600Pa升高到6100~6500Pa。
?(7)磨機主電機電流有245~255A升高到265~275A。
?(8)立磨產(chǎn)量有390~395噸降低到370噸左右。
?(9)循環(huán)斗提電流由42~47A上升50~55A。
?(10)磨輥壓力定檢前后均為140bar.
?從以上技術(shù)參數(shù)可以做出影響立磨臺時產(chǎn)量低的原因有:
(1)由于尾排風機閥門開度和電機電流沒有大的波動,可以判定入磨風壓偏低,完全是由于系統(tǒng)漏風引起的。
?(2)立磨壓差的升高是由于系統(tǒng)漏風導致入磨風量降低,帶出的物料少,磨內(nèi)外循環(huán)量增大所致。
?(3)立磨冒正壓同樣是由于系統(tǒng)漏風,導致入磨負壓減小。
?3 解決措施
3.1密封堵漏
?公司專門組織相關(guān)技術(shù)人員對立磨系統(tǒng)進行徹底排查,重點檢查立磨、電收塵、尾排風機和它們之間的連接管道,對出現(xiàn)的漏風點進行堵漏,特別對連接管道出現(xiàn)的漏風點采用焊接耐磨板后再用耐磨澆注料進行澆注,確保密封堵漏效果。堵漏后,入磨負壓由-260~-380 Pa,升高到-450~-590Pa,立磨產(chǎn)量由370噸提高到380噸以上,磨機壓差仍在6200Pa以上,立磨主電機電流仍在265A以上,產(chǎn)量仍然上不去,立磨仍然冒正壓。通過進磨現(xiàn)場觀察,公司技術(shù)人員進行綜合分析認為,循環(huán)斗提電流偏高,可以判定立磨回料量過大導致磨機壓差過大,磨盤料層增厚導致立磨主電機電流升高,考慮到密封堵漏后,入磨風量增大,而噴嘴環(huán)由于使用時間過長,磨損變形較大,導致噴嘴環(huán)處風速變小和風向發(fā)生變化,入磨氣體在磨機內(nèi)產(chǎn)生紊流,影響磨機內(nèi)風的旋流狀態(tài),導致對物料提升力減小,物料循環(huán)量增加,壓差增大,立磨主電機電流升高。
?3.2 對噴嘴環(huán)的處理
?對變形的10個噴嘴環(huán)進行修復,確保磨內(nèi)風的旋轉(zhuǎn)方向不發(fā)生變化,同時經(jīng)過細致的分析研究,決定對部分噴嘴環(huán)進行堵塞,按360°平均分成3份,對稱堵塞2個噴嘴環(huán),共堵塞6個噴嘴環(huán),立磨運行后發(fā)現(xiàn),產(chǎn)量不但沒有提高,反而降低5噸,且壓差升高300Pa,立磨主電機電流也上升5~10A。工程技術(shù)人員再次進行細致的分析,認為堵塞個別噴嘴環(huán),導致入磨風量偏小,雖然能提高噴嘴環(huán)處的風速,仍導致吐渣料增多,磨機產(chǎn)量仍上不去。不得不把堵塞的噴嘴環(huán)全部拆除,恢復原樣。
?3.3 減小磨盤與噴嘴環(huán)處的間隙
?該處間隙一般為5~8mm,如果用以調(diào)整間隙的鐵件磨損或脫落,則會使這個間隙增大,部分入磨熱風會從這個間隙通過,從而降低了噴嘴環(huán)處的風速而造成吐渣量增加。通過現(xiàn)場測量該處間隙在15 mm~20 mm,遠遠超出5 mm~8mm的技術(shù)要求,用耐磨板進行焊補,減小磨盤與噴嘴環(huán)處的間隙,確保達到技術(shù)要求,提高噴嘴環(huán)處的風速,減少吐渣量增加,提高磨機產(chǎn)量。
3.4 減少磨內(nèi)噴水量,提高出磨氣體溫度
立磨出口氣體溫度是可以變化的,溫度變化太大會導致磨機操作不穩(wěn)定引起振動,還可能造成選粉機軸承損傷。公司ATOX50.0立磨出口溫度均控制在75~80 ℃之間,不得低于70 ℃,溫度太低不利于物料的烘干和輸送;溫度最高不得高于120 ℃,當出口溫度達到130℃時磨機連鎖跳停,以保護立磨系統(tǒng)設(shè)備安全。出磨溫度的控制主要靠入口風溫和噴水量來調(diào)節(jié)控制。立磨是應用料床粉磨的原理進行物料的粉磨,故合適的料層厚度、穩(wěn)定的料床是立磨粉磨的基礎(chǔ),也是立磨操作的關(guān)鍵。噴水量的作用是穩(wěn)定磨盤料層和降低出磨溫度,噴水量過多會形成料餅,導致磨內(nèi)工況惡化;噴水量過少,料層不穩(wěn),振動將加劇。同時由于立磨磨輥輥皮和磨盤耐磨層厚度比原來少80mm,導致磨盤物料過厚,研磨效率降低;而料層厚度受研磨壓力、喂料量、噴水量、風量、風速、物料性能等各種參數(shù)的影響。在研磨壓力、喂料量、風量、風速、物料性能一定的情況下,調(diào)整增濕塔噴水量,降低入磨風溫(在確保磨機震動不增大,磨機正常運轉(zhuǎn)的情況下),噴水量可控制到最低量,立磨噴水量由原來的14~15 m3/h降低到11.2~12.0m3/h,ATOX50.0型立磨的料層厚度一般控制在40mm~80mm,當料層厚度小于40mm時立磨易振動,不利于磨機的操作;大于80mm時磨輥的粉磨能力下降,粉磨效率隨之降低,通過調(diào)整噴水量,料層厚度由原來的60~75mm降低到50~65mm,同時控制出磨氣體溫度在80~85℃。
?3.5適當延長入磨溜子,延長物料在磨內(nèi)研磨時間
?停磨通過對立磨磨輥和輥皮磨損量的測量,發(fā)現(xiàn)物料的落料點在磨盤中間偏外,導致物料在磨內(nèi)研磨時間過短,影響物料粉磨效果,導致內(nèi)外循環(huán)量增加,壓差增大,磨機電流升高。將磨機入磨溜子延長50mm,以便使下料點向磨盤內(nèi)側(cè)移動100~150mm,通過磨盤的旋轉(zhuǎn),物料在離心力的作用下更加分散,加寬物料的研磨區(qū),提高物料研磨效果,同時使磨盤、磨輥襯板的研磨區(qū)變寬,磨盤、磨輥襯板均勻磨損,延長磨盤、磨輥襯板的使用壽命。
?3.6 降低入磨物料粒度
?要嚴格控制原料入磨粒度的大小。粒度過大,一方面料層厚度不易穩(wěn)定,磨機振動大操作困難;另一方面磨盤、磨輥襯板磨損加劇,不經(jīng)濟。故嚴格控制入磨物料粒度的大小是立磨安全、長期、穩(wěn)定運轉(zhuǎn)的保證。入磨物料粒度一般控制在80mm以下,由于石灰石破碎機錘頭使用時間過長,石灰石粒度最大超過120 mm,且占總量的比例超過2%,導致磨機研磨效果降低,及時更換石灰石破碎機錘頭,降低入磨石灰石粒度,控制石灰石粒度最大不超過90 mm,且占總量的比例<1%。
?通過采取減小磨盤與噴嘴環(huán)處的間隙、減少磨內(nèi)噴水量,提高出磨氣體溫度、適當延長入磨溜子、降低入磨物料粒度等措施,磨機臺時產(chǎn)量提高到390~395噸,但磨內(nèi)壓差仍在5900~6200Pa,立磨主電機電流仍在260A左右,循環(huán)斗提電流由所降低在45~49A。為此,公司技術(shù)人員再進行綜合細致的分析認為:由于立磨外循環(huán)量減少,導致循環(huán)斗提電流降低;而磨內(nèi)壓差升高、立磨主電機電流上升和立磨臺時產(chǎn)量降低,主要是由于立磨內(nèi)循環(huán)量增加,導致磨盤料層增厚,立磨內(nèi)循環(huán)中雖然細粉量增多,但是合格量減少,導致物料在磨內(nèi)重復循環(huán)。對出磨細度進一步檢驗,發(fā)現(xiàn)出磨生料細度,用0.08mm篩進行控制,篩余≤16%,實際篩余為14.8%~15.2%之間,平均在15%左右,沒有進行0.2mm篩控制,用0.2mm篩進行篩析時,篩余量僅為1.3%~1.5%,遠遠低于≤2.0%的控制要求,通過與化驗室協(xié)商,在保證熟料易燒性和出窯熟料f-CaO合格的前提下,應重點控制0.2mm篩余,把出磨生料細度適當放寬,0.08mm篩余控制≤17%,0.2mm篩余≤2.0%。
3.7 降低立磨選粉機轉(zhuǎn)速
0.08mm篩余為14.8%~15.2%,立磨選粉機轉(zhuǎn)速在920rpm,為提高出磨生料0.2mm篩余,采用逐漸降低立磨選粉機轉(zhuǎn)速的方法,首先降低立磨選粉機轉(zhuǎn)速20rpm,控制在900rpm,觀察立磨運行狀態(tài),30分鐘后,立磨壓差降至6000 Pa以下,主電機電流下降到額定電流255A以下,出磨生料細度0.08mm篩余15.5%,0.2mm篩余1.4%;再把立磨選粉機轉(zhuǎn)速降低20r/min,一個小時后,立磨壓差和主電機電流均出現(xiàn)下降趨勢,出磨生料細度0.08mm篩余15.9%,0.2mm篩余1.5%;把立磨喂料量在增加10噸,同時再一次把立磨選粉機轉(zhuǎn)速降低10rpm,兩個小時候,立磨壓差在5300-5600 Pa,出磨生料細度0.08mm篩余16.3%,0.2mm篩余1.7%;主電機電流在240-248A,把立磨喂料量再增加5噸,通過運行立磨壓差在5550-5700 Pa,主電機電流在246-253A,出磨生料細度0.08mm篩余16.5%,0.2mm篩余1.8%。通過這樣逐步調(diào)整,立磨產(chǎn)量提高405噸左右,磨機冒正壓現(xiàn)象也得到控制,保證生產(chǎn)的順利進行。
4 結(jié)束語
影響立磨產(chǎn)量的因素很多,要進行認真細致的分析,找出問題的關(guān)鍵,通過采用相應的技術(shù)措施,解決存在的問題,提高立磨的產(chǎn)量,降低生產(chǎn)成本,提高經(jīng)濟效益。
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