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2014-01-02 17:13:06 來源:水泥人網(wǎng)

冀中能源水泥廠從源頭上控制環(huán)境污染

日前,冀中能源股份公司水泥廠成立了環(huán)境督導(dǎo)檢查小組,每天對廠內(nèi)收塵設(shè)備運行情況、生產(chǎn)過程中跑冒滴漏現(xiàn)象進(jìn)行檢查督導(dǎo),從源頭上控制污染,進(jìn)一步推動綠色企業(yè)建設(shè)。

該廠積極貫徹國家環(huán)保政策,加大了對廠區(qū)環(huán)境的治理力度,健全了《環(huán)保設(shè)備運行管理辦法》、《煙氣在線監(jiān)測系統(tǒng)管理制度》、《煙氣脫硝系統(tǒng)運行管理制度》,明確了各生產(chǎn)單位環(huán)保負(fù)責(zé)人,做到環(huán)保設(shè)施必須與生產(chǎn)主體設(shè)備同步運行,堅決杜絕隨意關(guān)停環(huán)保設(shè)施。規(guī)定當(dāng)環(huán)保設(shè)施需要檢修時,要采取必要的措施控制污染。對于環(huán)保設(shè)施采取專人負(fù)責(zé)、專人管理,及時進(jìn)行維修養(yǎng)護(hù),并進(jìn)行考核。

每天的環(huán)保檢查只是該廠加大環(huán)保力度的一部分,早在今年年初該廠便對環(huán)保設(shè)施進(jìn)行了升級改造,盡可能減少污染物的排放。該廠利用檢修的時機(jī),對 1#窯頭、窯尾電收塵進(jìn)行了改袋收塵技術(shù)改造,投入使用之后,粉塵濃度由原來的120mg/Nm3減少為30 mg/ Nm3,單位產(chǎn)品排放量降至0.15kg/t,有效控制了揚塵,提高了環(huán)境質(zhì)量。同時對兩條日產(chǎn)2500噸新型干法預(yù)分解窯燒成系統(tǒng)(預(yù)分解爐)實施煙氣脫硝,實施運行后,將最大程度地減少氨逃逸,逃逸量低于5ppm,且采用的自動化控制的SNCR系統(tǒng)有效減少了噴槍數(shù)目,可達(dá)約71.05%的氮氧化物減排比例。相比原處理工藝,大大減少了企業(yè)大氣污染物排放量,降低了排放濃度,減排率為71.05%,符合《水泥工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》 (GB4915-2004)規(guī)定的限值要求。煙氣脫硝工程的實施,可有效治理氮氧化物等污染,具有顯著的環(huán)境效益。

為降低燃燒煤對空氣質(zhì)量的影響,該廠不斷采取措施降低煤耗,采取優(yōu)先使用神木原煤,通過對神木煤礦定點,確保煤質(zhì)(灰分≤12.5%、水分 ≤12%、SO3≤1.0%,應(yīng)用基發(fā)熱量≥5800kcal/kg)穩(wěn)定,并對進(jìn)廠運煤車輛進(jìn)行管理,通過查驗開票、封條粘貼等情況,確保進(jìn)煤質(zhì)量的穩(wěn)定性,以及加強(qiáng)進(jìn)廠煤質(zhì)的管理,嚴(yán)格控制灰分和水分,確保煤質(zhì)的穩(wěn)定性。同時對原煤進(jìn)行均化,提高窯臺時產(chǎn)量,提高設(shè)備運轉(zhuǎn)率,以及加強(qiáng)現(xiàn)場系統(tǒng)堵漏風(fēng)的管理,使煤能夠得到充分燃燒利用,盡最大可能減少燃燒煤后的排放量。通過一系列措施,煤耗由去年同期的129公斤/噸(標(biāo))降低到現(xiàn)在的122公斤/噸(標(biāo)),有效降低了污染物的排放量。

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