近日,相關(guān)部門要求,2019年水泥行業(yè)單位產(chǎn)品能耗和污染物排放全面達(dá)標(biāo),單位產(chǎn)品能耗達(dá)到先進(jìn)值的不低于80%。其中達(dá)到國際領(lǐng)先水平的生產(chǎn)線比例達(dá)到30%;污染物在達(dá)標(biāo)排放的基礎(chǔ)上,2+26個城市2019年底主要污染物排放達(dá)到:顆粒物≤10mg/Nm3;氮氧化物≤100 mg/Nm3;二氧化硫:≤50 mg/Nm3;京津冀及周邊地區(qū)、長三角地區(qū)、汾渭平原等區(qū)域的水泥企業(yè), 2019年底主要污染物排放達(dá)到:顆粒物≤10mg/Nm3;氮氧化物≤200 mg/Nm3;二氧化硫:≤50 mg/Nm3。其他地區(qū)在2020年底達(dá)到特別排放限值。實現(xiàn)污染物減排和碳減排,估算減排二氧化硫2.8萬噸、氮氧化物4.0萬噸、粉塵3.1萬噸,減少碳排放約3000萬噸。
對于水泥企業(yè)來說做好超低排放,每一個環(huán)節(jié)都非常的重要,這其中燃燒器的技改對于水泥企業(yè)實現(xiàn)超低排放非常的關(guān)鍵。據(jù)武漢祥焱科技有限責(zé)任公司(以下簡稱“武漢祥焱科技”)相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹,燃燒器作為水泥生產(chǎn)的核心部件,受不同原料、煤炭、工況條件及人員技術(shù)水平的制約,不僅事關(guān)整條水泥生產(chǎn)線的穩(wěn)定運行,更對企業(yè)能效及污染物排放有著重要影響。部分水泥企業(yè)技術(shù)實力相對薄弱,對窯和燃燒器的認(rèn)識程度不足,導(dǎo)致燃燒器與生產(chǎn)線不匹配,使能耗虛高,污染物排放治理難度加大。
武漢祥焱科技對全國水泥行業(yè)針對燃燒器市場進(jìn)行調(diào)研,針對當(dāng)前市場中燃燒器存在的問題以及水泥企業(yè)遇到的問題,在原有產(chǎn)品的基礎(chǔ)上,根據(jù)不同企業(yè)的不同窯況,生產(chǎn)不同的燃燒器,最終保證水泥企業(yè)能夠用到高性價比的燃燒器。
據(jù)武漢祥焱科技相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹,國內(nèi)某水泥企業(yè)自2010年5月建成投產(chǎn)以來,一直使用PLD燃燒器,但使用效果非常不理想,主要表現(xiàn)在:
1、燃燒器火焰柔和、發(fā)散,容易掃到窯耐火襯,使用過程窯5米左右位置出現(xiàn)過多次紅窯現(xiàn)象;
2、火焰粗短,可調(diào)性差,主窯皮短僅有17米左右;
3、火焰剛度不足,對物料的適應(yīng)能力較差;
4、燃燒器頭部易磨損(2017年9月20更換的煤管頭部,使用到2018年1月21日已被燒穿),備件成本高。
為了改善上述情況,該公司經(jīng)過對各種燃燒器的使用性能和價格進(jìn)行對比,同時考察其他水泥企業(yè)使用的各種燃燒器,最終決定購買武漢祥焱燃燒器(EPIC-F3170 型五通道煤粉燃燒器) 。
技改后效果評估:
1、窯對物料的適應(yīng)能力得到了加強(qiáng),可煅燒KH在0.935以內(nèi)的熟料,f-CaO合格率高(5月合格率96.2%) ;
2、熟料工序電耗下降0.6kw.h/t;
3、熟料 標(biāo)煤耗下降0.5kg/t;
4、窯主窯皮長度到了20米,比原來16米增加了4米;
5、燃燒器火焰形狀較好,不掃窯皮,一檔前后無高溫點;
6、熟料強(qiáng)度得到提高。
技改后具體對比參數(shù)如下:
1、對物料適應(yīng)能力強(qiáng)
下圖為2018年4月和5月出窯熟料率值及f-CaO合格率:
從圖可知,更換燃燒器前,熟料KH上到0.920,SM2.10時窯煅燒困難,質(zhì)量跑點嚴(yán)重, f-CaO合格率只有75%左右。5月4日更換新燃燒器后,窯燃燒能力得到明顯改善,熟料KH在0.920-0.935范圍,同時SM提到2.25—2.30,窯煅燒相對穩(wěn)定 , f-CaO合格率95%左右。
2、熟料工序電耗下降0.6kw.h/t
上圖為2018年1-5月熟料工序電耗趨勢圖。5月4日計劃停窯更換燃燒器,熟料工序電耗24.91kw.h/t,比之前的25.5kw.h/t下降約0.6kw.h/t。主要原因:一、新燃燒器采用了高風(fēng)壓低風(fēng)量技術(shù);二、新燃燒器火焰鋼性足,熟料燒結(jié)好,熟料顆粒均勻,篦冷機(jī)風(fēng)機(jī)群可以降風(fēng),電耗有所下降。
3、熟料 標(biāo)煤耗下降0.5kg/t
從上圖可知,5月份使用新燃燒器后,熟料標(biāo)煤耗為104.95kg/t,比之前的105.5kg/t,下降了0.5kg/t。但這只是使用一個月后的數(shù)據(jù),是否能保持下降還有待論證。
4、窯主窯皮長度到了20米
從上圖可知,5月份用新燃燒器后,主窯皮長度為20米左右,更換前為16米左右,增加了4米,增加了熟料的煅燒時間。 更換新燃煤器后,火焰形狀好,不掃窯胴體,一檔前后無高溫點,不用開多臺風(fēng)機(jī)冷卻。
5、熟料強(qiáng)度得到提高
下圖分別為2018年4月和5月出窯熟料強(qiáng)度:
從下圖可知,5月4日用新燃燒器后熟料3天強(qiáng)度均值為31.8MPa,比更換前31.3MPa增加0.5MPa左右。
28天強(qiáng)度提升,原有PLD燃燒器56-58mpa,武漢祥焱燃燒器 57-60mpa
據(jù)水泥人網(wǎng)了解,武漢祥焱科技正是憑借著這些技術(shù)優(yōu)勢和品質(zhì)上的保證以及專業(yè)認(rèn)真的從業(yè)態(tài)度,目前已經(jīng)與拉法基豪瑞集團(tuán)、山水集團(tuán)、華潤水泥、華新水泥、海德堡集團(tuán)、金隅冀東等水泥企業(yè)達(dá)成了深度合作。
據(jù)水泥人網(wǎng)了解,武漢祥焱科技結(jié)合武漢理工大學(xué)的射流噴射技術(shù)在設(shè)計之初就考慮低一次風(fēng)使用量及較高的使用動能,大刀闊斧進(jìn)行改造設(shè)計創(chuàng)新,在低氮排放,強(qiáng)化煅燒,抗物流波動等諸多生產(chǎn)的實際需求方面,達(dá)到國際技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢。并在制造標(biāo)準(zhǔn)上通過法國和德國的技術(shù)檢驗。目前,武漢祥焱科技是國內(nèi)同行業(yè)中唯一可以執(zhí)行拉法基歐洲壓力測試標(biāo)準(zhǔn)的全球供應(yīng)商。