
一,超低排放的演化目前,水泥生產(chǎn)的大氣污染物排放國家標(biāo)準(zhǔn),仍然執(zhí)行GB 4915-2013。標(biāo)準(zhǔn)要求新建企業(yè)自2014年03月01日、現(xiàn)有企業(yè)自2015年07月01日起,一般地區(qū)按表1執(zhí)行,重點地區(qū)按表2執(zhí)行。
由表1、表2可見,多數(shù)企業(yè)牽涉的控制指標(biāo)有“顆粒物、二氧化硫、氮氧化物、氨”四項。實際上,國家標(biāo)準(zhǔn)為最低標(biāo)準(zhǔn),這個要求不算太高,可以說現(xiàn)有生產(chǎn)企業(yè)已經(jīng)全部實現(xiàn)。
在生態(tài)文明和綠色發(fā)展的大背景下,鑒于國內(nèi)環(huán)保意識的增強和環(huán)保力度的加大,特別是近年來治理霧霾的壓力要求,以及嚴(yán)重的產(chǎn)能過剩,各地方政府對國家的環(huán)保政策給予了積極響應(yīng),相繼出臺了自己的特別排放值實施計劃,不但嚴(yán)格執(zhí)行了國家的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn),而且因地制宜地制定了更加嚴(yán)格的地方標(biāo)準(zhǔn),并達到了很好的落實。
值得一提的是,為了響應(yīng)國家環(huán)保治理和供給側(cè)改革的經(jīng)濟大局,水泥行業(yè)在水泥協(xié)會的主導(dǎo)下化危機為機遇,轉(zhuǎn)化產(chǎn)能過剩于錯峰生產(chǎn)、利用協(xié)同保價支撐環(huán)保治理,作出了很大貢獻、取得了很好的業(yè)績,既緩解了產(chǎn)能過剩、維護了行業(yè)的穩(wěn)定、又促進了環(huán)保治理。
處于京津冀大氣污染傳輸通道上的“2+26”城市覆蓋了京、津及晉豫魯三省,全部按國家重點地區(qū)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,水泥行業(yè)對上述地區(qū)的霧霾治理作出了貢獻。
不完全統(tǒng)計部分地區(qū)的嚴(yán)控標(biāo)準(zhǔn)見表3。表3
水泥窯及窯尾余熱利用系統(tǒng)的主要控制項
部分地方排放標(biāo)準(zhǔn)
(單位:mg/Nm3)
目前,我們建材行業(yè)的排放量,在全國工業(yè)系統(tǒng)中位列前二至前三位,其中二氧化硫占到全國排放總量的10%左右,氮氧化物占到全國排放總量的14%,煙塵排放占到全國排放總量的16%左右,廢棄物排放總量占全國排放總量的13%左右。雖然近些年我們作了很大努力,采取了很多措施,各項指標(biāo)有明顯的進步,但是各行各業(yè)都在進步,所以總的比例沒有發(fā)生顯著的變化。
2019年10月29日,建材聯(lián)合會的喬龍德會長,在蕪湖給我們提出了新的要求:無論是今天的減排目標(biāo),還是此前提出的10、50、100指標(biāo),都是過渡性目標(biāo),不是最終目標(biāo),行業(yè)必須朝著更低的和無污染的排放目標(biāo)而奮斗,徹底改變與扭轉(zhuǎn)社會各界對行業(yè)的認(rèn)識和評價。
二,超低排放的難題
嚴(yán)格的要求需要相應(yīng)的技術(shù)支撐,否則就是一句空話。就超低排放控制的四個指標(biāo)“顆粒物、二氧化硫、氮氧化物、逃逸氨”來講,覆蓋所有企業(yè)的是顆粒物、氮氧化物,二氧化硫只是部分原燃材料含硫高的企業(yè),氨逃逸則主要來自于二氧化硫、氮氧化物的治理措施。
在粉塵治理上,超低排放沒有難度。概念性已經(jīng)不存在技術(shù)難題,只是一個投入的問題、一個投入產(chǎn)出比問題、一個環(huán)保方面的機會成本問題。實際上,從上世紀(jì)80年代我們引進一系列環(huán)保治理設(shè)備和技術(shù)以來,確實取得了長足的進步,但仔細(xì)分析就會發(fā)現(xiàn),除了技術(shù)的先進性以外,關(guān)鍵是過濾風(fēng)速的大幅度降低。過濾風(fēng)速的降低意味著裝備的加大、投資的加大,這只不過是一個重視程度的問題。
關(guān)于二氧化硫的排放,原來在地域分布上不太均衡,水泥窯本身就是很好的脫硫工藝,北方的原燃材料含硫不高,脫硫問題主要在南方的一些水泥企業(yè);但隨著原料資源的不斷貧化、低價位高硫煤的部分應(yīng)用、以及已經(jīng)熱化起來的協(xié)同處理,需要脫硫的水泥企業(yè)迅速增多。但總體上講,二氧化硫的超低排放還不是難題,只要給予一定的投入,采用相應(yīng)的脫硫措施,還是能夠?qū)崿F(xiàn)的,無非是一次性投資和運行成本問題。
水泥行業(yè)超低排放的最大難題是氮氧化物,這與行業(yè)特點有關(guān)。要達到氮氧化物的超低排放,包括其他行業(yè),就成熟的技術(shù)來講,目前最有效也是唯一的措施就是SCR脫硝。
在水泥行業(yè)大致有三種路徑:① 高溫高塵,脫硝效率雖高,但易造成催化劑堵塞、中毒、磨損;② 中溫中塵,雖然對催化劑的堵塞、中毒、磨損有所緩解,但脫硝效率很難保證;③ 低溫低塵,雖然解決了催化劑的堵塞、中毒、磨損問題,但脫離了催化劑的溫度窗口,需要加熱、運行成本很高。
恩格斯曾經(jīng)說過:“社會上一旦有技術(shù)上的需要,則這種需要會比十所大學(xué)更能把科學(xué)推向前進。” 這句話到現(xiàn)在依然有效,一定的壓力、特別是自加的壓力,往往能轉(zhuǎn)化為動力。
水泥行業(yè)的生產(chǎn)企業(yè)、裝備行業(yè)、研究單位,以及大專院校,正是在這種壓力促使下,積極的開始了適應(yīng)性改進、甚至是顛覆性創(chuàng)新,已經(jīng)有不少成果開始了工業(yè)試驗。
三,現(xiàn)行NOx超低排放技術(shù)評述
由于時間的關(guān)系,這里僅根據(jù)技術(shù)特點,選擇一部分有代表性的技術(shù)方案作一個簡單的評述,井底芻議、僅供參考。
為什么是芻議,各個企業(yè)、甚至每條線的環(huán)境和工況都不相同,就需要不同的技術(shù)共存發(fā)展。不存在哪種技術(shù)是最好的,而是哪種技術(shù)最適合自己,最適合的才是最好的。這里只談已經(jīng)有應(yīng)用業(yè)績、至少在工業(yè)試驗上獲得驗證的技術(shù):
1,以精準(zhǔn)噴氨為代表的 上海萬澄
目前水泥窯的SNCR空間上設(shè)在分解爐,然而分解爐的溫度場不是均勻分布的、而且不是固定不變的。噴氨脫硝有一個溫度窗口,在窗口以外的噴氨不但是無效的,而且會造成氨逃逸、形成氨污染,這就是造成SNCR脫硝效率不高的根本原因。因此,智能控制精準(zhǔn)噴氨就成為提高SNCR效率的有效措施。
上海萬澄環(huán)保科技有限公司,在這方面的研究就取得了突破,其提出的“智能優(yōu)化控制+SNCR”技術(shù),經(jīng)四川國大、四川德勝、四川利森三條5000t/d線的實施驗證,均取得了NOx排放濃度穩(wěn)定控制在低于50mg/m³以下的效果。
其原理主要是采用分層級安裝可獨立控制的噴槍組,利用智能實時優(yōu)化控制系統(tǒng)對NOx排放進行預(yù)測,對生產(chǎn)工況的變化實時跟隨,根據(jù)工況及時調(diào)整并分別控制氨水的噴射位置及噴射量,從而達到提高脫硝效率、減少氨水用量、降低氨逃逸的目的。
中控操作畫面截圖
現(xiàn)場噴氨控制閥集成柜
優(yōu)點:一次性投資很小,管理維護方便;
問題:氨水消耗量較大、運行成本較高,對燒成工況波動較大的生產(chǎn)線難以適應(yīng)。
比如在某廠進行的6天試驗,結(jié)果如下: ?、?NOx控制在200mg/Nm³時,氨水實際用量為742L/h; ?、?NOx控制在100mg/Nm³時,氨水實際用量為1169L/h; ?、?NOx控制在50mg/Nm³時,氨水實際用量為1356L/h。
2,多項脫硝措施組合增效的 上海三融
面對NOx排放愈來愈嚴(yán)的要求,采用多項成熟技術(shù)的組合增效,不失為一種簡單有效的方法,上海三融公司就集合組成了“分級燃燒+SNCR+蒸汽催化燃燒”脫硝技術(shù)。該技術(shù)試驗的廠家比較多,積累了不少經(jīng)驗,為水泥行業(yè)脫硝事業(yè)作出了積極貢獻。典型的代表是在江蘇信寧新型建材有限公司5000t/d線上的試驗。
試驗、改進、優(yōu)化前后的對比表
2019年05月10的運行截圖
優(yōu)點:一次性投資較小,管理維護簡單;問題:分料、分煤過于復(fù)雜,特別給工況波動時的操作調(diào)整帶來一定困難,較大的工況波動將影響脫硝效果,氨水消耗量較大、運行成本較高。
3,保留SNCR的高溫中塵SCR 西礦環(huán)保
西礦環(huán)保公司的“SNCR+高溫電除塵+SCR”方案,充分利用SNCR的經(jīng)濟性和SCR的高效性,以高溫保證催化劑效率,以除塵緩解催化劑的堵塞、中毒、磨損問題,以并用SNCR減輕SCR的負(fù)擔(dān),較好的適應(yīng)了水泥行業(yè)的特點,并成功應(yīng)用于河南登封宏昌的脫硝項目。
宏昌項目投資約4000萬元,改造工期約4個月,2018年9月份投運,系統(tǒng)阻力1000Pa左右,溫度降低10℃左右,原SNCR還原劑消耗量降低。2018年10月14日通過專家組驗收,NOx排放濃度可穩(wěn)定實現(xiàn)50mg/Nm³以下,脫硝率可達90%以上,氨逃逸小于3ppm。
該項目的成功受到了各級政府、以及整個水泥行業(yè)的重視。2019年06月20日,國家生態(tài)環(huán)境部科技與財務(wù)司司長鄒首民等,曾親臨現(xiàn)場調(diào)研指導(dǎo)。
工藝流程圖
宏昌公司現(xiàn)場圖
優(yōu)點:高溫保證了穩(wěn)定的脫硝效率,高溫避開了硫酸氫銨的粘結(jié)堵塞,除塵緩解了催化劑的堵塞、中毒、磨損問題;問題:一次性投資較大,催化劑的更換費用較高,催化劑的壽命還有待進一步觀察,環(huán)節(jié)較多管理相對復(fù)雜,特別是高溫、高空電除塵器的運行維護。
4,高溫高塵SCR 蒂森克虜伯
蒂森、克虜伯、伯力鳩斯,這幾個都是世界上很牛的公司,現(xiàn)在又組合成一家了!關(guān)于水泥行業(yè)的高塵特點,他們認(rèn)為沒有問題,高塵反而有利于緩解催化劑中毒;至于堵塞問題,他們有有效的清灰手段。因此,他們直接采用高溫高塵的SCR工藝,據(jù)說他們有成熟的經(jīng)驗,在德國的幾條線也是這么干的,而且都運行良好。
工藝流程圖
據(jù)介紹,蒂森克虜伯在水泥行業(yè)已有13年以上的催化劑脫硝運行經(jīng)驗,其成熟的技術(shù)是世界范圍內(nèi)高塵SCR應(yīng)用最多的解決方案,多年的經(jīng)驗表明高塵SCR是降低NOx最經(jīng)濟的方案。他們已經(jīng)掌握了相關(guān)的清灰工藝,并在多個工廠得到了驗證。與標(biāo)準(zhǔn)陶瓷蜂窩催化劑相比,公司對催化劑進行了關(guān)鍵改進,大幅增加了催化劑的使用壽命,自2013年8月以來,其所有SCR項目全年運行率都超過了95%。
對于一般的5000t/d生產(chǎn)線,目前為雙塔方案,設(shè)備采購時間約5~6個月,現(xiàn)場安裝和對接時間約2個月,項目投資在4000萬元左右。該公司正在針對5000t/d線開發(fā)單塔方案,下一步采用單塔方案、以及催化劑國產(chǎn)化后,總投資有望降到3000萬元左右。
根據(jù)他們已有十余條生產(chǎn)線十幾年的運行經(jīng)驗,大致可以做到2-3年換一層催化劑,一般設(shè)計為4層催化劑,一層催化劑基本可以用到10年左右。當(dāng)然,催化劑壽命與煙氣及粉塵組份有關(guān),具體的使用壽命將根據(jù)項目的具體情況提供一個預(yù)期的壽命管理。
正是人以類聚、物以群分,牛人找牛人。在大家一臉茫然之際,中國水泥最牛的海螺水泥選擇了蒂森克虜伯的脫硝技術(shù),而且一干就是兩條線。目前,海螺濟寧已經(jīng)投運,中國水泥廠也正在調(diào)試即將投運。
濟寧海螺項目濟寧海螺項目于2019年08月21日投產(chǎn)運行,整個系統(tǒng)阻力不到400Pa,高溫風(fēng)機電耗增加不多。SNCR已經(jīng)停用,目前只使用SCR系統(tǒng),進口NOx濃度在600~700mg/Nm³, 出口濃度在50~60mg/Nm³,氨水(20%濃度)使用量在600kg/h 左右,氨逃逸穩(wěn)定在2~3mg/Nm³ 左右。全面實現(xiàn)了NOx排放≤100 mg/Nm³,氨逃逸≤8 mg/Nm³的目標(biāo)。需要說明的是,盡管改造的目標(biāo)是NOx排放≤100 mg/Nm³,但還是安排了更高目標(biāo)的試驗,短時間運行了幾個小時,可以將NOx排放穩(wěn)定控制在20~27mg/Nm³。
中國水泥廠項目
優(yōu)點:高溫保證了穩(wěn)定的脫硝效率,高溫避開了硫酸氫銨的粘結(jié)堵塞,系統(tǒng)流程簡化方便了管理、減小了維護量;問題:一次性投資較大,催化劑的更換費用較高,在高塵狀態(tài)下催化劑的壽命還有待進一步觀察。
分解爐直噴脫硝技術(shù) 南工大
SCR是目前脫硝超低排放技術(shù)的頂梁柱,其技術(shù)核心是脫硝催化劑,遺憾的是,目前國內(nèi)外商用的脫硝催化劑均為V2O5/TiO2體系,而美國、歐盟環(huán)境署、中國國家環(huán)保部都已將V2O5定為劇毒污染物。SCR的催化劑不僅在使用中存在堵塞、中毒問題,在已有生產(chǎn)線的改造設(shè)計上存在空間布局的困難,而且還存在催化劑老化后的保管、回收問題。
南京工業(yè)大學(xué)材料化學(xué)工程國家重點實驗室的祝社民團隊,在有關(guān)部門的同力支持下,毅然另辟蹊徑、放棄了SCR技術(shù),轉(zhuǎn)向研發(fā)了一種稀土基直噴脫硝劑,而且脫硝性能初步試驗達到了國際領(lǐng)先水平。
該成果在研發(fā)過程中,曾經(jīng)獲得如下財政支持:
?、僭诨A(chǔ)研究階段,獲得國家自然科學(xué)基4項,分別是50872052、51172107、21106071、51272105;
②在應(yīng)用研究階段,獲得國家“863”計劃專項 2009AA05Z313;
?、凼痉豆こ屉A段,獲得國家“十二五”科技支撐計劃 2012BAE01BO3;
?、墚a(chǎn)業(yè)化階段,獲得國家發(fā)改委新興產(chǎn)業(yè)及產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整專項 發(fā)改辦產(chǎn)業(yè)(2011)1935。
2014年入選國家鼓勵發(fā)展的重大環(huán)保技術(shù),2016年被國家三部委指定為釩基催化劑的替代產(chǎn)品,2017年被環(huán)保部評為國際百強環(huán)保技術(shù),入選工信部重點新材料首批次應(yīng)用示范項目。
鑒于水泥生產(chǎn)中廢氣含塵濃度高的特點,催化劑載體的堵塞始終是難以逾越的障礙,項目另辟蹊徑采用了向分解爐噴射的新方案;根據(jù)停留時間和分散度的需要,在分解爐下部噴入粉狀脫硝劑、在分解爐上部噴入液體脫硝劑。上部噴入的液體脫硝劑,只是比氨水粘稠一些,原有的噴(氨)系統(tǒng)可資利用,不用新建噴入系統(tǒng),幾乎不需要直接投資。
2018年底,經(jīng)甘肅某水泥廠、江蘇某水泥廠試驗表明,在窯尾NOx為1100PPM的情況下,NOx排放值可穩(wěn)定控制在50 mg/Nm³以下,甚至更低;下一步的工作,主要是對脫硝劑噴入點和噴入量進行進一步優(yōu)化,優(yōu)化后即可進行全面推廣。
江蘇興寧水泥公司提供了試驗機會,試驗效果很好。該生產(chǎn)線為5700t/d熟料線,加入量300~400kg/h,在停掉SNCR噴氨后、上下同時噴入該催化劑,能將NOx穩(wěn)定控制在50mg/Nm³以下。
在利用現(xiàn)有SNCR噴氨設(shè)備的情況下,改造費用只有普通SCR改造的1/20;而且不存在催化劑回收問題、更不存在氨逃逸問題;與SNCR控制200mg/Nm³相比,根據(jù)窯尾廢氣的NOx含量大小(800~1200 mg/Nm³),控制50 mg/Nm³以下的脫硝成本估計增加4~8元/t熟料。
那么,綜合考慮“投資成本+運行成本”與SCR相比,南工大的“分解爐直噴脫硝劑”技術(shù)是否具有優(yōu)勢呢?
按5000t/d水泥窯脫硝考慮,幾種SCR脫硝的一次性投資按4000萬元計算,現(xiàn)有一年期貸款利率考慮各企業(yè)貸款條件在5.6~6.0%之間,一年以后按滾動還舊貸新,設(shè)定利率不變。
SCR一次性投資的單位成本構(gòu)成
SCR一次性投資的成本并不算高,最高的也不到2元/t熟料。也就是說,直噴脫硝技術(shù),運行成本不得比SCR高出1.7元/t熟料、有的甚至不得高出1.3元/t熟料,否則就沒有競爭力了!遺憾的是,上面的估算它比現(xiàn)有SNCR還要高4~8元/t熟料。
優(yōu)點:一次性投資極低,管理維護簡單,操作使用方便,運行穩(wěn)定可靠,不存在氨逃逸,不存在催化劑回收;問題:主要在于運行成本的大小,按目前水平初略估計,運行成本已經(jīng)高到難以接受的程度。但愿并相信隨著技術(shù)的成熟,運行成本能降到可以接受的程度。
回到分級燃燒 天瑞水泥
我們再熟悉不過的預(yù)分解水泥工藝,實際上就是一種分級燃燒,所以我們對分級燃燒有一種親切感,這是我們的本質(zhì)。在控制MOX排放的初期,我們很自然的又采用了分級燃燒,只是隨著排放標(biāo)準(zhǔn)的提高,原有的分級燃燒無法滿足脫硝需要的情況下,我們又借鑒其他行業(yè)的經(jīng)驗,逐步擴展到SNCR以至SCR,結(jié)果把脫硝搞得越來越復(fù)雜。 那么,分級燃燒是否還有改進優(yōu)化的空間呢?一向重視技術(shù)創(chuàng)新的天瑞水泥公司就“不忘初心”,大膽的對分級燃燒做了認(rèn)真的分析研究,結(jié)果出乎預(yù)料,獲得了很好的脫硝效果。使一項初級的脫硝技術(shù)蛻變?yōu)橄冗M的脫硝手段,不僅獲得了理想的脫硝效果,而且還兼得了提產(chǎn)和節(jié)能降耗?! 【蜔上到y(tǒng)的NOx來講,我們都知道回轉(zhuǎn)窯是主要來源,卻把主要精力放在了分解爐改造上,而對受到空間制約的窯尾煙道和分解爐錐體幾乎沒有反抗,雖然也取得了一定的效果,但要達到超低排放可就難了。而天瑞水泥公司正是看透了這一點,他們將主要精力用在了后窯口,大幅度加長了窯尾煙道、專門給后窯口加了蒸發(fā)室,將窯尾煙氣在進入分解爐前、就將NOx控制在了100mg/Nm³以下,大大降低了分解爐的脫硝負(fù)擔(dān),所以天瑞水泥成功了?! 【臀覀儑鴥?nèi)來講,從去年底到現(xiàn)在,天瑞水泥公司已經(jīng)陸續(xù)在衛(wèi)輝2#窯、登電、永安改造了3條5000t/d線和滎陽1條12000t/d線,都取得了很好的效果,NOx排放濃度達到20~30 mg/Nm³,氨逃逸達到3 mg/Nm³以下,氨水用量只有0.7~0.8t/h,窯產(chǎn)能提高了10%左右。就5000t/d線來講,改造工期在50天左右,改造費用約為3000萬元/條,如果采用甲供材協(xié)議,費用還可能進一步降低。
衛(wèi)輝公司兩條5000t/d線的預(yù)熱器對比
脫硝系統(tǒng)中控截圖
從上圖來看,未改造的1#窯,氨水用量為0.98m³/h,NOx排放濃度為73mg/Nm³,氨逃逸為4.75mg/Nm³;已改造的2#窯,氨水用量為0.4m³/h,NOx排放濃度為26mg/Nm³,氨逃逸為2.48mg/Nm³。
優(yōu)點:與SCR相比,脫硝效果更好一些,一次性投資低了四分之一,管理維護簡單,操作使用方便,運行穩(wěn)定可靠,不存在催化劑回收;
問題:由于各廠的工況和原燃材料不同,投運初期有可能遇到局部結(jié)皮,還需要針對性的局部小改。
(來源:水泥人網(wǎng))